第35卷第2期 ・24・2014年4月 特殊钢 SPECIAL STEEL V01.35.No.2 April 2014 ・工艺技术・ 120 t转炉出钢利用LF固态精炼渣进行渣洗的工艺实践 石枚梅 (工程学院机械系,乌鲁木齐830023) 摘要120 t转炉冶炼低碳铝镇静钢SPHC的出钢过程中向底吹氩的钢包中加2.0—2.5 kg/t铝铁(49%A1), 并加入2.5~4.0 kg/t LF精炼固态弃渣(/%:6.29~10.33SIO2,19.14~29.51A1203,54.69~59.96Ca0,4.97— 6.89MgO)以替代钢水净化剂(预熔渣一钢渣改质剂/%:10~18A1203,42~55CAO,>3.5A1,2—5MgO,6~IOCaF2)的生 产结果表明,LF精炼弃渣,化渣迅速,有利于吸附夹杂物,降低T[O],消除水VI结瘤,有利于改善环境和降低成本。 关键词LF精炼弃渣利用120 t转炉渣洗工艺实践 Practice of Slag Washing Process by using LF Solid Abandoned Refining Slag during 120 t Converter Tapping Shi Meimei (Department of Machinery,Xi@ang Institute of Engineering,Wulumuqi 830023) Abstract The results of process during tapping of low carbon aluminium killed steel SPHC melted in 120 t conve ̄er, by adding 2.0—2.5 kg/t ferroaluminium(49%A1)and adding 2.5—4.0 kg/t LF solid abandoned refining slag(/%: 6.29~10.33Si02,19.14~29.57A12 03,54.69~59.96CAO,4.97—6.89MgO)to replace the liquid cleaning agent (premehed slag—slag modifying agent/%:10~18A1203,42—55Ca0,>3.5A1,2~5MgO,6~IOCaF2)show that the LF abandoned reifning slag melts quickly,it is available to absorb inclusions in liquid,reduce T[O],eliminate nozzle clogging and favorable to improve environment and deerease production cost. Material Index Utilization of LF Abandoned Refining Slag,120 t Converter,Slag Washing,Process Practice 宝钢集团八一钢铁股份有限公司第二炼钢 厂板坯生产线配置有2座120 t LF,冶炼过程产生 的精炼炉弃渣量为9—15 kg/t,其中硅镇静钢为9~ 12 kg/t;铝镇静钢为l2~15 kg/t。精炼后的弃渣, 脱氧剂铝铁和合金化元素的同时,随钢流加入吨钢 1.5~3 kg的铝渣球与电石,以及吨钢3~8 kg的石 灰进行脱氧,钢水在LF精炼送电时,加人造渣材料 造白渣,造渣使用的材料有石灰、萤石、高效埋弧剂、 铝渣球、电石等,进行造白渣扩散脱氧。其中铝渣球 与高效埋弧剂的成分分别见表1、表2、表3。 表1钢包改质铝渣球的成分和粒度 Table 1 Ingredient of modified aluminium slag globule and Size 随着钢包铸余钢水一起倒入1 1 in。的铸钢材料制作 的渣罐,自然冷却24 h,或者向渣罐喷水冷却3 h,待 其在渣罐内凝固成为一个大渣坨的固态铸余渣体 后,进行翻罐,使用炮头车热剥铸余渣体,通过人工 挑选的方法,选取其中的铸余钢块以后,其余的精炼 渣作为工业垃圾外排。在此过程中,由于精炼炉白 渣粉化引起的污染问题严重,同时外排精炼炉弃渣 对于环境负荷越来越严重。 为了有效的解决以上难题,该厂进行了精炼炉 弃渣资源化利用的研究,并在该生产线上进行了规 模化的实验和应用,将其作为转炉出钢过程中的脱 氧渣使用,效果明显。 1 生产线主要工艺设备的技术参数 SiO2 5.27 Fe203 1.91 CaO 41.17 A12O3 13.64 MgO 1.69 120 t LF冶炼周期l5~45 min;升温速度0.5~ 4.5℃/min;120 t转炉出钢量115~135 t。 表3精炼剂的成分/% Table 3 Ingredient of refining agent/% 120 t生产线的工艺为转炉出钢过程中,加入强 第2期 石枚梅:120 t转炉出钢利用LF固态精炼渣进行渣洗的工艺实践 ・25・ 2 LF精炼弃渣的特点和利用途径的分析 (SiO )较高以外,其余的主要成分均能够应用于板 坯生产线大部分钢种的钢水精炼过程中。 3 LF精炼弃渣利用的实验 2.1 LF精炼弃渣的特点 炼钢过程中产生的LF精炼弃渣属于污染严重 的一种废弃物,其资源化的途径大多数处于工业化 的试验阶段或者在烧结厂使用的较为常见 。 LF精炼弃渣属于一种非均质体,在弃渣的冷却 过程中,熔点高的组分首先凝固析出结晶,随着温度 的降低,熔点低的组分进一步结晶凝固。在精炼弃渣 3.1 LF精炼弃渣的准备 LF精炼弃渣的准备工作在该厂的渣场。将LF 精炼铸余渣破碎,自然冷却24 h,使用炮头车将渣体 破碎,再自然冷却8 h,使渣体表面的温度降低到30 ℃以下。精炼弃渣基本上分为两种:一种粉化的沉 的组分中间,含量相对较高的组分是硅酸二钙,其熔 点最高(2 130 cI=),因而首先析出,析出结晶凝固后, 积在地面,一种以固态的形式存在,颜色各异。选用 的时候,进行人工挑拣。选择其中没有粉化,粒度在 50 mm以上,呈现白色、黄色的固态渣体,然后使用 颚式破碎机将其破碎,将50 mm以下的固体颗粒装 袋,每袋1O ,送到120 t转炉出钢位待用。 3.2工艺方案 加入的各类脱氧渣在出钢过程中快速融化,与 金属脱氧剂在脱氧环节产生的脱氧产物反应,聚焦 长大上浮,还能够与加入的石灰生成各类低熔点的 化合物,促进石灰的溶解,起到脱硫的功能 J。 考虑到表3精炼渣的成分范围,可以认为,在 LF精炼温度下形成的白渣,由于采用自然冷却,其 随着温度的进一步降低,发生 -2CaO・SiO: p- 2CaO・SiO 的晶型转变 J,晶型转变过程中伴随有 5%的体积膨胀,造成2CaO・SiO 晶体碎裂成为一 个个的小颗粒晶体,即Et常生产中的白渣粉化现象。 白渣中的硅酸二钙粉化以后,成为粒度小于1 mm的粉末状渣粒,容易在装卸过程中漫天飞舞,是 精炼弃渣产生污染的最主要的原因,其中粉化部分 的总量占LF精炼弃渣的1/3。精炼弃渣中的铝酸 钙盐(mCaO・nAl O )为主的低熔点的物质析出凝 固后,以铝酸钙的形式存在,随着温度的降低,以固 态块状的物质形式存在,在短时间内不会发生粉化 现象,以固态的形式相对稳定的存在一段时间,成分 主要为CaO和A1 O 。精炼弃渣中间的MgO,以方 镁石晶相为主凝固析出_4 J,以固态的形式存在。这 些钙铝酸盐相和方镁石相则是LF精炼过程中,造 渣所需要的有益成分。值得注意的是,这种LF精 炼弃渣的凝固特点,为回收其中的有益成分提供了 结晶过程很充分,高熔点的硅酸二钙粉化后被筛除, 所以选用的固态弃渣具有熔点低、化渣快的特点,可 以完全替代预熔渣和合成渣,在转炉冶炼低碳铝镇 静钢的出钢过程中使用,对于钢液的脱氧有积极的 意义。 考虑到该厂冶炼低碳铝镇静钢SPHC(/%:≤ 0.10C,≤0.03Si,0.25~0.35Mn,≤0.020P,≤ 可以操作的便利条件。 2.2 LF精炼弃渣利用途径的分析 该厂产生的LF精炼弃渣,按照不同阶段降温 析出结晶后,分为粉状部分和块状部分两大类。其 0.020S,0.020~0.05Als,≤0.50(Cr+Ni+Cu)的过 程中,由于结瘤问题突出,先后使用了多家科研院所 及厂家提供的不同产品,来解决结瘤的问题,但是由 于产品价格较高,一直困扰着该厂的冶炼成本。 在参考相关的文献以后 J,该厂采用了两种方 式在冶炼该钢种的工艺过程中进行试验: (1)出钢终点碳含量[C]在0.045%~0.08% 中粉化的粉状部分,以小于1 mm的颗粒状散落在 最底层。方镁石晶相在铸余渣体的中间凝固,颜色 和结构与天然大理石相似;钙铝酸盐以黄色、白色、 黄白色的固态存在。选取不 同炉次,与没有粉化部分的 时,出钢过程中全部使用LF精炼弃渣,加入量为 白渣成分进行了针对性的成 分测定,测定过程中按照颜 类别 sio2 成分,% 6.36 6.29 5.53 1o.33 色的不同划分为A、B、C、D 四类,测定的成分与之对应 的实物照片见图1。 可以看出,除了冶炼硅 镇静钢的弃渣成分中的 图1 LF精炼弃渣的形貌和主要成分 Fig.1 Morphology and main ingredient of LF abandoned refining slag ・26・ 特殊钢 第35卷 2.5~4.0 kg/t,不加石灰和其他任何的脱氧渣料,合 金化脱氧的工艺不变。 (2)出钢终点碳含量[c]<0.045%时,即转炉 终点碳含量控制不好的情况下,出钢过程中配加LF 精炼弃渣替代预熔渣,加入量为4.0~5.0 kg/t,其 他的工艺不变,即出钢过程中加入2.0~5.0 kg/t的 石灰,并且加入0.2~0.5 kg/t的电石进行脱氧,合 金化工艺不变。 3.3操作与投加方式 (1)当转炉出钢温度为1 595~1 650 oC,出钢前 3 rain底部吹氩150~450 lMmin。 (2)转炉钢水出到钢包在5~20 t,形成高度5~ 10 em熔池时,开始随钢流加入铝铁与LF精炼弃 渣,同时加入合金化的低碳锰铁,氩气强搅拌,氩气 流量以钢包内钢水剧烈运动沸腾,不溢出钢包为原 则,利用大气泡的尾流模式去除夹杂物。铝铁加入 量2.0—2.5 kg/t,铝铁的铝含量为49%。 (3)LF精炼弃渣必须在钢水出完前投加完毕, 加入时间小于出钢时间1~2 min,出钢结束以后,氩 气搅拌强度保持软吹搅拌模式,目的是利用小气泡 粘附夹杂物的模式,促使夹杂物上浮到顶渣内去除。 (4)出钢结束以后,按照常规的作业标准和流 程进行作业,对于钢水的温度进行补偿升温(LF升 温)或者降温处理(吹氩搅拌降温),对于铸态组织 成分进行调整,然后钢水上连铸机浇铸即可。 3.4实践结果 2012年5月起,该厂在冶炼SPHC钢的过程中 开始使用LF精炼弃渣,效果与预期的相一致,试验 过程中还特意做了减少加入量到每炉80 kg的实验, 表4实验的渣况和特征 Table 4 Slag condition and characteristics of experiment LF精炼弃渣 加入量/kg 钢包起始渣样 (出钢结束) 钢包终点渣样(连 铸机浇铸结束) 菌i发 + 土 表5钢包内的渣样成分/% Table 5 Ingredient of molten slag sample in ladle/% 项目 CaO SiO2 TFe A12O3 MgO MnO 渣样(始)34—38 6—14 0.2—0.6 25~31 5 14 0.4~I.7 逵 (终) !=旦 5—12 0.1l一0.5 22~30 6~14 0.3~0.7 实验过程中渣况及特征见表4,渣样成分的分析见 表5。 从实践结果看,实验与预期的理论分析基本吻 合,在采用少量的LF精炼弃渣(80 kg/炉)配加石灰 的工艺模式中间,钢包的顶渣与传统工艺的顶渣相 似,即存在石灰没有完全熔化,在顶渣内结块的现 象,钢水浇铸有结瘤的现象,使用效果上比使用钢包 改质铝渣球的效果差;而使用160 kg以上的炉次, 顶渣基本上全部熔化,顶渣较稀,钢水在连铸的浇铸 情况较好,无结瘤迹象,这与顶渣充分吸收钢水中间 的夹杂物有密切的关系,使用效果与东北一所大学 提供的钢水净化剂(/%:10~18A1 0 ,42~55CAO, >3.5A1,2~5MgO,6~10CaF ,粒度5~30 mm)不 相上下,T[O]由出钢前的500×10I¨~650×10 下 降到15×10 以下,但是成本仅有钢水净化剂的 1/6,这与文献[7]的描述一致。鉴于试验中问的有 益效果,目前该技术已经与该厂的附属企业达到了 规模化利用的协议,进入规模化实施阶段。 4结论 (1)采用自然冷却的LF精炼弃渣具有结晶充 分,不同熔点的矿物组织具有先后凝固析出,易于分 离的特点,为选取其中有益成分(与预熔渣相似)作 为炼钢回收利用提供了有利的条件。 (2)LF精炼弃渣作为预熔渣的替代品,具有化 渣迅速,有利于吸附夹杂物,成本低廉的特点,能够 规模化的应用于炼钢过程中。 参考文献 [1]任雪,李辽沙.LF炉精炼渣资源化特性[J].安徽工业大学学 报,2009,26(4):338-340. 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