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壳牌煤气化装置污水处理系统技术改造

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第5O卷第4期 2012年8月 化肥设计 Chemical Fe ̄ilizer Design Aug.2012 ・51・ 壳牌煤气化装置污水处理系统技术改造 侯刘涛 (河南龙宇煤化工有限公司气化厂,河南永城476600) doi:10.3696/j.issn.1004—8901.2012.04.017 中图分类号:X703 文献标识码:B 1污水处理工艺 壳牌煤气化工艺(SCGP)污水处理系统所处理 污水主要来源于排渣系统、湿洗系统的循环水,这 部分水是既富含酸性气体又含有一定浓度灰分的 循环水。壳牌煤气化装置污水处理工艺分为2步: 第1步是酸性灰浆汽提,在酸性灰浆汽提塔内,温 度控制在135~140℃,压力控制在0.18~0.20 MPa,低压蒸汽自下而上,从排渣系统、湿洗系统来 的循环水自上而下,在填料床层上充分接触,交换 热量,分离出CO 、H S、NH,、HCN、HCI等气体。第 2步是将汽提后的循环水以及从脱水槽来循环水送 人澄清槽,同时加入絮凝剂,使其固体悬浮物浓缩、 长大、自然沉淀,沉降至澄清槽底部,形成液固分 离。干净的水从澄清槽外侧溢出进入溢流槽,再经 泵打到分配系统,底部出来的灰浆继续浓缩,最后 通过真空吸附形成灰浆饼,含固量达到50%。 2 污水处理工艺特点 (1)利用酸性气体在水中溶解度随温度升高而 降低,随压力降低而降低的原理,将循环水中的酸 性气体分离出来。 (2)加人絮凝剂,加速灰浆悬浮物的沉淀,达到 了清水与灰浆分离的效果。 (3)从湿洗系统来的循环水富含酸性气体,从 渣池处理系统来的循环水富含ca ,Mg¨等离子, 为防止在气体中形成CaCO 、MgCO。 等沉淀,将 湿洗循环水打到气提塔上层填料层的顶部,渣处理 循环水打到气提塔下层填料层的顶部。同时盐酸 的加入可更进一步防止沉淀物的出现。 3存在的问题 壳牌煤气化污水处理工艺在正常的生产过程 中主要存在以下问题。 (1)酸性灰浆汽提塔填料堵塞,造成系统瘫痪。 文章编号:1004—8901(2012)04—0051—02 (2)阀门、设备磨损严重,现场泄漏严重。 (3)密封水压力低,造成机泵损坏。 (4)污水外排指标(COD、氨氮)超标。 (5)真空过滤机过滤效果不好。 4技改措施 4.1 污水处理系统工艺改造 在系统开停车的过程中或系统大幅波动的情 况下,经常造成排渣系统固含量较高,尤其在系统 开车时固含量可达1 025 kg/m ,经酸性灰浆给料泵 送至酸性灰浆汽提塔时,造成填料层堵塞、汽提塔 排污泵进口过滤器堵塞、汽提塔排污泵进口管道堵 塞,严重影响了污水处理系统的正常运行。 在系统开停车的过程中的技改措施:①滤液循 环泵出口配管去酸性灰浆汽提塔,与酸性灰浆给料 泵进酸性灰浆汽提塔管口处配三通并增加阀门;② 酸陛灰浆给料泵出口配管去沉降槽;③当排渣系统 固含量较高时(正常运行时也可),将排渣系统污水 通过酸性灰浆给料泵输送至沉降槽进行沉降,水中 所含氨氮成分通过滤液循环泵送至酸性灰浆汽提 塔。污水处理系统工艺改造见图1。 去火炬 图1污水处理系统工艺改造 l一酸性灰浆给料泵;2一滤液循环水泵A/B;3一沉降槽;4一酸性灰 浆汽提塔;5~汽提塔排污泵 重大项目:河南省重大煤化工项目。 作者简介:侯刘涛(1985年一),男,河南商丘人,2007年毕业于中国 矿业大学(北京)化学工程与工艺专业,特聘主任工程师,从事化工 生产工艺技术管理工作。 ・52・ 化肥设计 2012年第50卷 此次改造保证了系统开停车的过程中或系统 大幅波动的情况下污水处理系统的正常运行,减少 由于消防水水质问题,经常发生真空过滤机冲 洗喷嘴堵塞,严重影响滤布的使用寿命;真空泵结 了填料层的清洗时间及清洗次数,同时减少了系统 垢,影响系统正常运行。技改措施用除盐水替代消 开停车的过程中或系统大幅波动的情况下排渣系 防水,保证了气化装置低压工艺水的压力稳定,同 统污水直接外排,有效地保障了环境的安全。 时也能够延长了滤布和真空泵的使用寿命,确保了 4.2 阀门和机泵改造 真空系统的稳定运行。 壳牌煤气化装置污水处理系统中,所处理的污 由于长时间的运行,絮凝剂会附着于真空过滤 水固含量较大,对管道、阀门、设备磨损较为严重。 针对此问题,技改措施是将酸性灰浆给料泵、沉降 机滤布上,造成过滤效果差,严重影响工艺正常运 槽和滤液循环水泵改用变频控制。 行及现场卫生。采取的措施是将真空过滤机滤布 对澄清槽和沉降槽等易磨损设备,处理的办法 冲洗水加热至70~80℃,并对其喷头进行改造,以 是对其底锥进行贴补,并对其下料阀门进行更换、 确保冲洗效果。 改造。现场易磨损管道亦进行了更换和材料升级。 5 结语 4.3密封水改造 针对原设计密封水用量大、设计压力低的问题进 由于壳牌煤气化装置污水处理工艺设计还存 行了除盐水的改造。将除盐水引至低压密封水泵出口 在一定的不合理性,经过运行总结以及一系列的改 管道,作为气化低压工艺水,用于仪表冲洗、机泵密封 造,污水处理系统业已运转正常,各项指标均达到 及药剂的配制,从而确保了机泵的正常稳定运行。 设计要求,同时也大大减缓了设备的磨损和腐蚀, 4.4真空过滤系统改造 确保了系统的长周期、安全、稳定运行。 气化真空过滤机和真空泵冲洗水均采用消防水, 收稿日期:2012_05’03 (上接第50页) (2)改进托砖板结构。托砖板内侧即使增加了1 串气的痕迹。运行1年后再次检查,仍未发现裂纹 层高铬耐火砖的保护,但由于传热和密封性等因素, 和腐蚀的扩展,密封也保持良好。检测效果表明, 这项措施只能减轻托砖板的受损程度,托砖板还是不 以上应急措施起到了良好效果,有效控制了缺陷的 可避免地会受到高温和氢腐蚀等影响而产生裂纹,进 扩展,并完全能够满足安全运行条件,为彻底检修 而发生变形。为有效解决该问题,应从托砖板结构的 赢得了宝贵时间,有效避免了生产损失。 改进入手。采取的方法是将托砖板做成2部分,在内 5.2结构改进效果 侧增加一内环,运行中即使该内环开裂,也不会继续 改进后的托砖板新型结构已在2期水煤浆气 往后扩展,进而可以避免托砖板变形的产生。 化装置的气化炉上使用,开车至今已运行多年。多 5 运行效果 次检修,均未发现裂纹、腐蚀、变形等缺陷,实践证 明托砖板的结构改进效果良好。 5.1应急措施效果 参考文献: 采用应急措施运行1个周期后拆检受损部位, [1]陈匡民.过程装备腐蚀与防护[M].北京:化学工业出版社,2001. 发现托砖板受损部位的裂纹、腐蚀等问题均得到了 [2]周夏,李祥华,孙新华,等.水煤浆加压气化炉托砖板法兰的维 有效控制,裂纹、腐蚀均未扩展,密封面良好,未发现 修[J].化肥设计,2006(4):54. 收稿日期:2012 ̄6-21 鄂尔多斯新湖化工180万t/a甲醇深加工项目开工 2012年6月16日,鄂尔多斯新湖化工180万 a甲醇深加工项目在鄂尔多斯市准格尔旗大路煤化工基地奠基。该项目 由民营企业浙江新湖集团与国有企业安徽皖北煤电集团共同建设,2011年12月已获得内蒙古自治区备案。该项目计 划总投资83.8亿元,年创造税收约7.7亿元,原料甲醇由大路煤化工基地甲醇生产企业供给。建成投产后,每年以180万t甲 醇为原料生产60万 a聚烯烃,并进一步生产高附加值的新材料和精细化学品。 (汪家铭) 

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