维普资讯 http://www.cqvip.com 12 老龙口土石坝砂砾石填料现场碾压试验 老龙口土石坝砂砾石填料现场碾压试验 季慧峰 金学哲 高瑞德 (中国水利水电第一工程局二分局) 【内容摘要】确定砂砾料的最大干密度,现在还没有一个完整、成熟的确定方法。 老龙口工程大坝填筑用料为采金弃料,该料含砂较少,砾石粒径在5~400 mill,60 mm以上砾石含量达25%~30%。对大于60 mill粗粒料的试验方法还没有一种 全面、系统、完善的科学方法和规程可遵循。我们通过各种试验方法测定与现场实 际比较,参建各方最终确定采用碾压法——20t振动碾强振20遍,测定砂砾料最大 干密度。 【关键词】土石坝 砂砾料 填筑 碾压法 试验 具有很强的穿透能力,影响深度大,最有利于结构层中问到 1 概况 吉林省老龙口水利枢纽工程位于珲春河干流上,距珲 春市区约30kin。工程以防洪、供水为主,结合灌溉兼顾发 电的综合利用工程。工程为大(II)型,总库容为3.67亿 nl ,装机容量1.92万kW,坝型为粘土心墙土石坝,坝壳填 筑材料为砂卵砾石(采金弃料)。 砂砾料填筑的压实标准以相对密度控制,施工前先通 过试验确定填筑料的最大和最小干密度。确定砂砾料的最 大干密度还没有一个完整、成熟的确定方法。《土工试验 规程》(SL237—1999)中规定了粒径小于60 mm粗粒土的 相对密度试验方法。该方法虽然对大于60 111111粒径的土 底层的压实;弱振即高频振动具有较高的能量,一般最有利 于结构层中间到表面的压实。振动使被压实材料内产生振 动冲击,被压实材料在振动冲击的作用下,由静止的初始状 态过渡到运动状态,使压实材料之问的摩擦力也由初始的 静摩擦状态逐步进人到动摩擦状态。同时,由于材料中水 分的离析作用,使材料颗粒的外层包围一层水膜,形成了颗 粒运动的润滑剂,为颗粒的运动提供了十分有利的条件。 被压实材料颗粒之间在非密实状态下存在许多大小不等的 间隙,在振动冲击作用下,其颗粒出现了相互填充现象,即 较大颗粒形成的间隙由较小颗粒来填充,较小颗粒的间隙 由水分或空气来填充。被压实材料中的空气含量也在振动 冲击过程中减小了,被压实材料颗粒问隙的减小,意味着密 实度的增加。 料试验提出了可采用剔除法、等量代替法、相似级配法、混 合法等方法,但同时也指出这几种方法各有一定局限性,要 求在使用时要根据土料性质和试验项目来决定。工程实践 1)埋桶法在有侧限条件下才以“埋桶法”取得最大 证明,这些方法确有不足之处,难以满足工程实际的需要。 大坝填料为采金弃料,含砂较少,砾石粒径为5~ 400mm,60 i/ia以上砾石含量达25%~30%。如按上述规 r程以振动台法进行试验,将剔除60 mm以上砾石,致使试 验料缺乏代表性,试验成果偏差较大,无法满足施工要求。 干密度。按控制最大粒径d=300ram,以及径径比大于或 等于3~5、径高比大于2的原则,用5ram厚槽钢制作锥形 带底铁桶,埋于待压料中。填筑层顶高高于桶顶20era。试 验中采用推土机推平,用20t白行式振动碾强振16遍,弱 振4遍,并在桶上定点振动30s,从而认为桶内干密度为最 大值。由于埋桶体积相对较大,搬动、埋设、挖出有很大难 度,故仅只埋设二次,用以校核。 通过各种试验方法测定与现场实际比较,最终确定采 用20t振动碾强振20遍,再测定砂砾料最大干密度。 2试验内容和方法 (1)确定不同含量、不同级配填料的最大和最小干密 度因料场水上部分的砾石含量大多为85%~96%,为确 2)灌水法在无侧限条件下采用灌水法取得最大干 密度。用原级配料,生产用推土机整平、20t白行式振动碾 强振16遍,弱振4遍,铺料厚70em,并在拟进行挖坑取样 并做好标记的位置上定点振动30s。所有标记点定点振动 后整个试验区弱振补压4遍并整平,从而认为标记点处的 干密度为最大值。试验时加设套环采用“二次灌水”保证 体积量测精度,同时将桶埋置于待测坑旁以校核最大干密 保相对密度曲线完整性,在料场人工现场配制不同比例料, 上坝进行碾压试验。采用推土机推料,20t白行式振动碾强 振缓行压实。根据振动压实理论,强振即低频高振幅振动 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年增刊度值。 总第103期 水利水电施工 13 石率为横坐标,绘制干密度与砾石率的关系曲线。本次试 3)固定体积法最小干密度测定采用固定体积法,试 验共有56组,曲线绘制时根据多数点分布情况绘制成平滑 的相关曲线。其偏差主要由于试坑中超径砾石偏多造成。 根据分析整理后的数据绘制成“砂石含量一最大干密 度”曲线、“砂石含量一最小干密度”曲线。曲线首先经Ex— 样简直径54em、高70em,体积157.75L。检测与试坑开挖 同时进行,由人工用铁勺将挖出砂砾料分层缓慢均匀地铺 填到试样筒内,用台秤称重。进行最大、最小干密度试验的 同时还要进行P=5(大于5mm砾石)含量和含水率测定。为 得到真实的试样含水率,采用“全料法”烘干。 (2)确定砂砾含量及颗粒级配分析土的力学性质是 eel表自动绘图功能拟合出来,而后经人工进行修正(图 1),手工修正用最小二乘法,需先求出各条曲线的数学经 验公式。 由其颗粒组成、颗粒形状、矿物成分所决定的,而颗粒组成 则是影响土的力学性质的主要因素。土的级配好,则压实 性能好,可以得到较高的干密度和较大的抗剪强度。通常 认为不均匀系数达到30—100为级配良好的土料。本次进 行了3组全颗分试验,含沙量分别为5%、4%、5.71%,不 根据曲线上不同砾石含量分别对应的最大、最小干密 度,按公式Pd=pd—pdIn; /(pd一一D (pd~一Pd ))计算出 D =0.75、D =0.85的Pd值,最后根据不同相对密度D 和 计算得到的P 值,绘制出多条“级配一干密度一相对密 度”控制曲线(图2),以便现场挖坑取样检查时能够根据实 测的砾石含量和干密度值,查出相对密度是否满足要求。 式中:D ——相对密度; pd一——最大干密度,g/em ; pd——D =0.75、0.85时干密度,g/em ; Pdluin——最小干密度,g/em 。 均匀系数分别为4.3、5.0、3.1。曲率系数分别为1.08、0. 87、0.88。 由上述可知壳料不均匀系数偏小,曲率系数只有一组 略大于1,填料级配不连续,属不良级配。 3 级配一干密度一相对密度关系曲线 最大与最小干密度曲线绘制: 以干密度为纵坐标,砾 憾2.1 。。 .~磊 一 x×谯| H-砾石含量(%) 、 图1 老龙口土石坝坝壳料确定最大和最小干密度曲线图 图2老龙口土石坝坝壳料相对密度曲线 (下转第2O页) 维普资讯 http://www.cqvip.com 糯扎渡大坝心墙土料开采方案 (3)土料开采自下而上分层进行,以立采为主,分层厚 卸汽车。1台165~240kW推土机集料,每天可完成土料开 采约2000~3000m ,4个作业面每天按8000~lO000m 的 强度安排施工。 2.7土料含水量控制措施 度初定为lOm左右,边开挖边对保留边坡进行人工修坡护 坡,防止水土流失。当降雨量大于5mm时,暂停土料开采 施工,并用塑料薄膜将作业面的台阶上部及开挖面全部进 行覆盖,天晴后,对表层土进行翻晒,调整含水量后再行开 采。 土料含水量与温度、风力、风向、湿度、土料性质、开采 运输工艺等有关,其影响因素多。在实施前进行工艺试验, 确定土料在不同天气、不同开采运输条件下上坝及坝面铺 (4)表层腐植土剥离采用推土机及反铲进行,人工配 合。回填复耕亦由推土机进行整平,土料由4.0m 电铲及 2.5m 反铲开挖,20t自卸汽车运输。 2.5开采措施 平碾压的含水量损失,来选择合适的含水量并调整工艺,以 达到经济合理的目的。 (1)土料在开采之前,通过取样试验先行测定土料的含 水量。土料在开采时的含水量一般比上坝控制含水量大 2%一4%为最优。通过装车、运输、卸车等多道工序的含水 量损失后,控制土料大坝填筑时的含水量在规定范围内。 考虑到土料在平面和立面上的不均匀性,可采取立采 方案,由各采区自下而上垂直坡面顺序立体开采,开采台阶 面高度9一lOre。料场开采初期,先以2.5m 反铲后退法开 挖为主,待形成立采工作面后,再以4m 电铲立面开挖装车 如由于下雨或地下水影响导致天然土料含水量超标,则需 在料场先行对含水量进行调整,以减少土料的处理时间和 工序。 为主,并配备2.5m 反铲对边角和底部进行清理挖装,20~ 32t自卸汽车运输,辅以165~240kW推土机送料。 2.6开采方法 (2)在料场一般是对含水量超过上坝含水量控制上限 对于土料中含砾超标的地层以及土料中含有超径砾石 的地层,主要采取挑选开采与清理:①土料中含砾石较多的 地层,且砾石的粒径满足其骨料的要求,可用2台2.5m 的 的土料进行调整,如天然含水量过低,则采取在土料场分段 加水,分段开采,确保土料的含水量和湿润均匀。分段加水 可在土料开采前24~48h进行。 反铲分别在含黏较高的土层中和含砾石较多的地层中按设 计比例进行混合挖装处理;②土料中含有超径砾石较多的 地层,主要用2.5m 的反铲配合进行分选清理。 土料开采可同时布置2个台阶,每个台阶按2个作业 面布置,每个开挖工作面配备1台4.Om’电铲或1台2.5m (3)如果料场土料含水量大面积过高,可在土料开采 前,采用井点法降低料场地下水位,为调整土料含水量创造 条件。先将采区划分为多个小区,分小区降低地下水水位。 抽水井沿小区周围布置,初定每15m×15m凿一个q ̄15Omm 的大IZl径的抽水钻孔,井内埋设q125mm的PVC花管,f抽 水钻孔内放置q ̄lOOmm深井潜水泵,将水抽到采区外排水 沟排走,使地下水位降至开采底面以下。同时还可进行土 料翻晒以降低土料中的含水量。 反铲为主挖装;每个作业面布置10~12辆20~32t自卸汽 车运输。土料运输中,运往掺混料场的土料以20t自卸汽 车为主,直接运往大坝的接触粘土及混合土料采用32t自 ◆-◆。・_-.。◆-・_-.。◆・◆。 (上接第13页) 料的不均匀系数偏小,缺少5mm以下粒径的细颗粒,在碾 压振动时颗粒间的相对位置虽然发生变化,出现了相互填 4发现和有待解决的问题 (1)埋筒法未获得最大干密度的原因分析 充现象,但较大颗粒间形成的间隙没有完全由较小颗粒来 填充,而是由较大颗粒搭棚咬合在一起。 (3)碾压工艺有待改善 1)“埋桶”体积约为0.75 m ,体积偏小; 2)由于埋桶是槽钢制作,桶高60cm,填筑厚度70cm, 通常的碾压顺序包括初压、复压、终压三个步骤。初压 碾压振动时与振动碾产生共振,使得内部填料未达到密实 状态; 是为了稳定混合料并使其具有一定的密实度,从而获得较 强的承载能力,使大吨位压路机进行复压时不致产生隆起 3)桶的内壁是平的,槽钢与所填砂砾料间形成很多空 隙,使桶内填料与桶外砂砾料之间不能相互填充。 (2)坝壳料的压缩性偏小,碾压20遍和8遍干密度差 别不大通过本次53组有效最大干密度数据统计,平均值 为2.19 t/m ,碾压20遍。碾压8遍的干密度平均值是2. 14 t/m ,前者比后者仅提高了2.3%。其原因是这种坝壳 和推移,保证有较好的平整度;复压是混合料密实、稳定、成 型的关键工序,首先采用强振即低频高振幅,使砾料基层的 中、下部分密实,之后采用高频低振幅对中、上部进行压实, 使上下一致密实;终压主要采用大吨位压路机,以消除轮迹 和提高压实度。