您好,欢迎来到华佗小知识。
搜索
您的当前位置:首页矿井通风系统技术改造

矿井通风系统技术改造

来源:华佗小知识
维普资讯 http://www.cqvip.com

2.002年第1期 中州煤炭 总第115期 矿并通风系统技 改造 岳军文 ,王旭东 (1.艾煤集目公司,河南叉马472300;2河南省煤炭工业局,河南郑州450003) 摘要:舟绍了义煤集团耿村煤矿通风系统技术改造,并对改造后的经济嫂益和社鲁效益进行了分析研究。 美复词:通风;技术改造{效盏 中圈分类号:TD724 文献标识码:B 文章编号:1003—0506(2002}01—0003—02 1矿井概况 型风机担负合并后东采区的抽出式通风。同时更换 原东一风井2 风机240 kW电动机为380 kW,2台 耿村煤矿于1975年建井,设计生产能力120万 380 kW电动机的风机担负采区台并后整个东采区 t/a.改扩建后设计生产能力240万t/a。3个采区生 的抽出式通风,直至矿井回采结束。 产,采区边界分区抽出式通风。每个回风井安装1 (2)方案Ⅱ。更换原东三风机房原有的2台115 套风机。 kW电动机为320 kW电动机,增加电动机功率,增加 该矿属低瓦斯矿井,瓦斯涌出量相对较小。 主扇的流量及负压。改造后的东三风机担负台并后 1996年度矿井瓦斯等级鉴定为:东一、西二、东三的 整个东采区的抽出式通风,直至矿井回采结束。 绝对瓦斯涌出量分别为2 90,3 70,1.86 /min;相 3.2技术经济分析 对瓦斯涌出量分别为1 62,1.61,2.11 m3/t。矿井所 (1)由于240 kW电动机和380 kW电动机的基 开采的煤层均有煤尘爆炸危险,2-1、2-2、2-3煤层的 础及底角螺栓型号一致,不需另做电动机基础,施工 煤尘爆炸性指数分别为40.11%,40.00%,36.03%; 时间不足1个月。而方案Ⅱ需要更换2台320 kW 煤层具有自然发火倾向,自然发火期为1个月左右。 的电动机,势必造成东三采区75 d的单台风机运 2矿井通风系统改造的必要性 转,成为矿井安全生产的一大隐患。另外,更换为 320 kw的电动机,电动机功率大幅度提高后风机的 矿井进行优化开拓布局,报废东一采区,实现合 运行状况会造成不稳定,这也是一大隐患。 理集中生产,矿井将在东三、西二采区集中布置工作 (2)方案I可以减少固定资产投资。 面两翼回采,到了回采的中后期,东三采区的通风能 (3)原东三风机房、变电所可以作配电所,向井 力明显不足,按照矿井改扩建说明书的要求,需要加 下东采区供电,实现风机和井下分开供电,提高矿井 大东三区通风能力更换东三区主扇及电机。 的安全可靠性。 3通风系统改造方案优化选择 (4)矿井服务年限按4o a计。方案I比方案Ⅱ 可节约费用717.934万元。 3、1通风系统改造方案 3.3通风系统改造方案确定 根据耿村煤矿的实际通风情况,提出2种可供 通过以上技术经济分析,确定采用方案I,即在 选择的方案。 原东一、东三回风井之间挖1道200 m明槽作联络 (1)方案I。在原东一、东三风井地面之间嫩1 风道。将原东一的240 kW电动机更换为380 kW电 条长200 m的联络风道,利用原东一Gd.73.11:22D 动机。 4东一、东三风井合并后的通风设计 收一日期:2001—05—14 忭者筒升:岳军文(iq69一),男 蚵南南阳几,工程师,1991午毕业于 4.1通风容易时风量口的计算 焦作矿院采矿系。 (1)按井下同时工作的总人数计算 ・3・ 维普资讯 http://www.cqvip.com

2O02年第1期 中州煤炭 总第115期 Q=4 NK=1450m3/min ha=hm+^ +hit:2657.56Pa 式中 .Ⅳ——井下同时工作的总人数,250人; Ni=Q^ha/(102 X0.98 X9.8 X 0.6) 4——供风标准, /(rain・人); =267 kW ——风量备用系数,1.45。 容量N =1.15jv =308 kW (2)按井下实际工作地点计算 选用电动机 Q=Q果+QI+Q蛔+Q其它 功率:320 kW =3820 m3/rain:63.67 m3/s 转速:730 r/rain (3)计算Q自 采区合并后,通风系统改造的方案经过当前通 Q自:Q X1.15 X1.1 风和通风最困难时(回采后期)的通风阻力验算,改 :鹌32 /rain:8O.53 /s 造后的东风井能满足通风要求。 式中 1.15——矿井内部漏风系数; 1.1——矿井外部漏风系数。 5矿井等积孔 (4)扇风机轴功率.Ⅳ#的计算 通风系统改造结束后,为考察其结果,1999年6 扇风机阻力hm= 阻+^通+ 扩 月,由耿村煤矿与焦作工学院联合组成了测定小组, 式中 ^Ⅱ——矿井通风阻力,1 543.87 Pa; 对矿井的通风阻力及压能分布情况进行了技术测定 ^i——通风机各部阻力之和,147 Pa; 工作,结果表明: hit——扩散器出口动压损失,98 Pa。 东1.3风井等积孔A:1.19p =2.08 m2; 则h_:1788.87 Pa 西二风井等积孔A:1.190/v =1 5O 。 jv#=Q hm/(102 X0.98 X 9.8×0.45) 从等积孔来看,由于东1.3风井风机担负的东 =327 kW 一采区属残采区,用风量很小,东三采区生产集中, (对于原有380 kW的电动机) 用风量也不大,通风比较容易。西区通风较困难,主 对于240 kW的电动机需要进行更换,更换后电 要是由于局部瓦斯涌出量较大,供风量较大,局部回 动机的选择: 风地段断面较小,风速较大所致。 Ni:Q^ha/(102 X0.98 X9.8×0.6) 6通风系统改造后的效果 =246 kW 容量N =1.15jv =283 kW (1)耿村矿东三风井风机停运后,目前由东一风 根据以上计算可以选择JSQ158-8型电动机 井风机来担负整个东区的通风任务,完全满足东区 功率:380 kW 的供风需要。从而减少了一套地面主要通风机装 转速:730 r/rain 备,实现了通风节能,提高了经济效益。 电压:6 000V (2)矿井东区通风系统比较简单,通风阻力仅 4.2通风困难时风■D的计算(矿井回采后期) 950 Pa,东一采区报废后,东区通风系统更加简单, (1)按井下同时工作的最多人数计算 这对通风管理是很有利的。 Q:4NK=638 m]/ n (3)改造后,原东三风机房改为变电所,向井下 .Ⅳ为110人, 为1.45。 供电,实现井下和风机分开供电,提高了风机的运行 (2)按井下实际工作地点计算 稳定性,避免了因井下故障造成的风机故障停运,保 Q=Q采+Q捆+Q蛔+Q其它 证了矿井的安全可靠性。 (4)东一、东三风井改造后,按矿井服务年限4o =2800 m3/niln=46.67 m3/s Q :Q X 1.15 X 1.1=59.03 /s a计算,可节约电费、工人工资、维修费等3 950.4万 元;回收设备残值及其它费用73.15万元,其经济效 (3)扇风机轴功率 #计算 益显著。 (责任鳊揖:秦爱新) ^ =2412.56 Pa ・d・ 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- huatuo0.cn 版权所有 湘ICP备2023017654号-2

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务