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锚网、锚索联合支护在高地应力软岩巷道中的应用

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2008年第7期 煤炭工程 锚网、锚索联合支护在高地应力 软岩巷道中的应用 王永祥 (平顶山工业职业技术学院,河南平顶山467001) 摘要:针对平煤天安五矿三水平高地应力软岩巷道支护难题,分析了巷道变形破坏原因, 并确定了锚网喷及锚索联合支护方案、技术参数和施工方法,通过改进施工工艺和强化工程质量 管理,有效地控制了巷道剧烈变形,取得了良好的支护效果。 关键词:地应力;软岩巷道;支护技术 中图分类号:TD353 1矿井概况 文献标识码:B 文章编号:1671—0959(2008)07-0031-02 均累计变形量达200mm,且变形速度增长较快,具体见巷 道变形量曲线1。后来进行了锚索加固支护,变形速度有所 减缓,但仍持续发生变形破坏,见观测曲线2。目前该巷道 变形最严重处,由设计净宽4800mm缩小到2800mm,变形 量高达2000mm,巷道其它各处皆遭不同程度的破坏,现仍 处于变形过程中。 200 平煤天安五矿现实际年生产能力在200万t以上,开采 深度已超千米,地质条件复杂,尤其是在锅底山断层附近, 构造应力变化无常,严重影响各类巷道的支护质量。因为 该矿在三水平(一650m)已二扩大采区应用的U型钢可缩支 架或普通锚喷支护形式已不能有效控制巷道的剧烈变形, 对巷道的正常使用造成严重影响。为此,在己二轨道下山 合理采用锚网、锚索联合支护形式,科学确定支护参数, 并组织及时施工,配合巷道收敛在线监测与控制,有效保 证了巷道顶板下沉不离层,两帮移近不松动,取得了良好 量150 删 ㈣ 的支护效果和经济效益。 50 2巷道概况及破坏原因 2.1巷道概况 五矿三水平己二轨道下山标高为一650~一800m,巷道 设计净宽4800mm,净高4100mm,全长960m,下山坡度 9。,原设计支护形式为锚网喷,普通螺纹钢 0×2200mm 树脂锚杆,间排距700ram×700mm, 1.2m,喷厚120mm。 0 1 2 3 4 5 6 时间/month 图1巷道变形量曲线 根据对己二轨道下山破坏状态的深入调查和分析,认 为其破坏原因主要表现在下列两个方面: 1)围岩岩性差,承载能力低。由于巷道所处地层的岩 性为泥岩,强度低,抵抗变形能力较差,且节理发育、结 mm冷拔丝网,网 孔规格80ram×80mm,Z2335树脂药卷,有效锚固长度 巷道沿己14煤层(厚度400ram)布置,岩层倾角8— 构面光滑,在巷道开掘过程中,易受爆破震动而发生断裂 和垮落,加之地应力的作用,导致围岩在短时间内形成较 大的松动圈,因此矿压显现严重。 2)高地应力作用,加速了松动圈的扩展。由于埋深较 大,作用于巷道的垂直应力和水平应力相应增大。在高地 11。,己14煤层顶、底板岩性为泥岩,节理发育,结构面 光滑,易风化,无含水。其中己14煤层顶板泥岩厚度8m, 直接顶为厚度4m左右的细砂岩及砂质泥岩互层,整体性 好,成层稳定。 2.2巷道破坏原因分析 该巷在穿过己14煤层顶底板段,设点观测巷道变形情 况,巷道变形量曲线见图1。连续4个月观测发现,巷道平 收稿日期:2007—01—07 应力作用下,软岩产生塑性变形的速度加快,随高地应力 长时间的持续作用,围岩松动圈将逐步扩大,若支护不及 时或支护刚度不足,则不能有效地控制松动圈扩大的趋势, 作者简介:王永祥(1957一),男,副教授,毕业于中国矿业大学采矿工程专业,现任平顶山工业职业技术学院资源开 发系主任。 31 维普资讯 http://www.cqvip.com 煤炭工程 2008年第7期 在松动圈范围进一步扩展的同时,将诱导地应力在开掘空 间集中显现,反映为更大的压力使支护失稳,从而造成巷 道破坏。 过已4煤层后,视岩性情况可适当增加一炮进尺,减少辅 助工时。 巷道全断面爆破后,施工人员蹬踏作业,敷设巷道拱 部金属。挂网时将风钻倒置,以3根气脚支托金属网至顶 板紧贴岩面,然后按设计间排距布置锚孔,自上而下,由 3支护设计 3.1 支护方案 在巷道破坏原因分析基础上,经有关专家论证,认为 采用锚网喷及锚索联合支护形式,通过提高锚索支护的及 后向前打一孔,安装一根锚杆,逐排向前至工作面。在打 上部炮眼的同时打安超前锚杆。视顶板岩石的具体情况, 调整超前锚杆间距(500~700mm),顶板破碎处加密布置。 时性和提高锚索的密集系数,增加对围岩的约束力,进行 补强和扩大锚网喷组合拱的作用范围,进一步提高组合拱 抵抗变形的能力,将有效地实现高地应力向围岩深部转移, 从而达到理想的支护效果。 3.2支护参数确定 锚网喷支护参数按原设计参数,锚杆材质改为左旋无 纵肋等强锚杆。 锚索支护参数采用工程类比法并按悬吊理论计算,其 结果如下: 锚索长度为7m,问排距为2 ̄0mm×21 ̄mm;锚固力 200kN;预应力:70kN。 4支护施工 4.1施工方案 根据施工队伍的现状和现有装备情况,结合巷道所处 岩层的特性,采取锚网喷与锚索联合支护方案。为做到及 时支护,有效地控制巷道变形,防止松动压力产生,可通 过改进施工工艺和强化工程质量管理等手段,以达到预期 支护效果。本工程采用YT一28型风钻打眼,P一60B型耙 斗机装岩,JY一4A型绞车牵引2台1t矿车串车提升,P— V型喷浆机喷射混凝土,两台2×30kW对旋风机配  ̄800mm胶质风筒向工作面压人通风。 4.2施工方法 采取“两掘一喷”的方法组织施工,“三八”制作业, 浅眼小循环,有效进尺控制在1.0m,严格控制光爆措施, 放炮前采用超前支护控制巷道顶板,巷道断面的上、下部 位采用分次装药分次起爆。一掘一锚网,并使其紧跟工作 面,耙斗机前的巷道拱部喷射混凝土一次达到成巷标准, 巷道墙部的混凝土待耙斗机推进后及时补喷。锚索的安装 紧随耙斗机后,此时,应注意控制耙斗机至工作面的距离 和一次推进耙斗机的距离,以确保锚索的预应力不低于设 计值。 4.3施工工艺 因巷道顶板破碎,采用超前锚杆(管缝式)临时支护顶 板,锚杆参数为 2×2200ram,间距500—70omm,与巷 道延伸方向呈20。夹角锚入围岩,杆体穿过工作面钢丝网 孔,沿毛断面轮廓线外布置,位于拱基线lm以上处。为控 制顶板垮落,每个循环有效进尺控制在1.0m,并减少一次 起爆药量,以减轻一次起爆对围岩的震动破坏力度。当穿 32 将矸石清理后,及时补挂墙部网并打巷道下部炮眼。每推 进两炮,喷射一次混凝土,并使耙斗机前的巷道拱部一次 喷浆成巷,巷道墙部等耙斗机推进后及时补喷成巷。随工 作面推进,耙斗机距工作面20m推进一次,一次移耙斗机 的距离为8m,以缩短一次移耙斗机的时间,实现耙斗机当 班推进和当}j完成墙部混凝土喷射成巷,尽可能地缩短巷 帮围岩的暴露时间。 锚索施工紧跟耙斗机,并在巷道开掘后两日内完成(根 据己二轨道下车场穿该岩层软岩的观测统计,10d内在锚网 喷支护下巷道未产生任何变形)。锚索施工时,首先按设计 问排距布孔,由后向前逐排推进,打一排孔,安装一排。 为确保锚固强度,各锚孔打出后,采用压风清孔,之后, 按规定数量将树脂药卷依次送人眼底,采用专用器械推进 搅拌20—30s后安装托盘,锚索施工经15rain凝固后,采用 千斤顶张拉绞线达70kN,不卸载安装托盘,以提高锚索的 初期承载力,积极实现与锚网喷的联合支护作用。锚索钢 绞线在地面采用无齿锯按设计事先截好并送至施工现场。 4.4施工质量保证措施 1)加强锚网喷与锚索支护工艺的学习,使施工人员熟 知支护工艺。 2)小班设专职质量检查员,严把各工序质量关,上道 工序不符合要求不得进入下道工序,并详细记录小班的每 道工序的施工质量情况和责任人。 3)建立质量管理责任制,并与经济挂钩,奖罚到个 人,提高施工人员对质量的责任感。 4)实施对巷道的跟踪观测。巷道每推进20m建一观测 站,每个观测站按顶、底、两帮分别建点,并按巷道推进 后10日、20日、1个月……6个月定期对每个观测点进行 移近量测量,检查方案实施效果,并记录数据,以便统计 分析和及时修改支护措施。 5)争取尽早实现对巷道测点的在线监测,及时反馈信 息,修改支护措施。 5结论 通过6个月以来的应用和观测数据统计,两帮最大移 近量159mm,只达到设计断面的3.46%,顶板下沉42ram, 底鼓50mm,分别达到设计的1.1%和1.3%,并处于定值, 巷道围岩处于稳定状态,达到了预期支护效果。 (责任编辑潘启新) 

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