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CFG桩试桩工艺性试验总结(2012.6.21)

来源:华佗小知识
佛山市顺德区百安公路光华路口改造工程 CFG桩试桩工艺性试验总结 编制: 复核: 审核: 江苏省交通工程集团有限公司 佛山市顺德区百安路光华路口改造工程项目经理部 二0一二年六月二十日 - 0 -

CFG桩试桩工艺性试验总结

根据设计文件和规范的相关要求,我单位于2012年3月28日进行了CFG桩工艺性试验,目的为确定施工参数后再开展CFG桩的大规模施工,在K0+850.83~K0+880.83段路基进行了5根CFG桩成桩工艺性试验,该试验桩已按照既定方案顺利完成。现将该工艺试验施工情况总结如下: 一、 工程概况

CFG桩施工范围:K0+120~K0+259.17;K0+850.83~K0+950桥头两端路基须采用CFG桩进行地基处理,工程量为23085米,1060根桩;CFG桩采用三角形布置,间距为1.8m和2.2m,设计桩径均为0.5m。 二、 工程地质情况

表层为素填土,第二层为粉质粘土,第三层为粉砂,第四层为淤泥质土,第五层为粉质粘土和第六层细砂组成,第五第六层为桩端线。 三、 试桩目的验证情况

⑴ 试验施工设备、施工工艺和方法、施工顺序满足施工需要。 ⑵ 混凝土配合比结果满足施工需要

⑶ 混凝土坍落度出厂控制90mm~120mm,可以满足现场施工要求。 ⑷ 混凝土搅拌时间满足施工需要。

⑸ 混凝土灌注过程中按照2m~3m/min进行拔管,可保证桩身质量。 按要求对试验桩进行低应变检测试验及符合地基承载力试验,以确认CFG桩的设计参数及桩身的完整性。试验结论见后附试验报告。 四、 施工过程控制

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1、施工配合比

试验室设计配合比;水泥:砂:碎石:水=317:719:1174:190; 实际施工配合比;水泥:砂:碎石:水=285:681:1067:125 混凝土出厂坍落度为120㎜,现场的坍落度为110㎜。 2、人员、机械设备

现场管理人员2名,现场技术人员1名,机长1名,操作人员7名。

采用LZ23型液压步履式螺旋钻孔机1台,HBT60A-1813-90S型混凝土泵1台,8m3混凝土运输罐车4台。 五、 试验桩施工工艺控制

CFG桩成桩工艺性试验桩位布置三角形布置,间距1.8米,见下图: 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 11-9 11-10 施工顺序为:11-2#→11-4#→11-6#→11-8#→11-10#。 1 施工工艺流程 原 地面 处理 测量放样 钻机就 位 钻进至设计深度 停钻 泵送混凝土 均匀拨管至桩顶 钻机就位

CFG桩长螺旋钻机管内泵压混合料灌注施工流程图

2 施工方法

CFG桩施工采用长螺旋钻机施工。钻机就位后,启动马达,螺旋钻杆钻入地下,

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钻孔过程做好记录,进入持力层时记录钻压电流值。钻至设计标高后,开始泵压混凝土,混凝土下到孔底后开始均匀提钻。根据泵入混合料量控制提钻速度,保证钻头矛尖始终埋在混合料中,以防断桩。

①放线:施工前按照桩位平面布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于50mm。

②成孔:长螺旋钻机成孔,一般先慢后快,试桩钻进速率拟定按2m~3m/min控制,在施工时做好记录,避免形成螺旋孔,成孔至设计深度,确保桩端进入持力层满足设计要求,施工桩顶标高应高出设计桩顶标高不少于0.5m,垂直度偏差小于1%。

③砼灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,速率按拟定2m~3m/min控制,认真做好施工记录,并同时通知司泵开始灌注砼并保持连续灌注。灌注砼至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高50cm左右,以保证桩顶标高和桩顶砼质量均符合设计要求:灌注砼之前,应检查管路是否顺畅稳固;CFG桩施工中,每工作台班均制作检查试件,施工前,应用水泥砂浆湿润泵送管的管路。

④施工过程中应认真填写施工记录,每台班或每日留取试块1~2组。 六、 清土及剔桩

(1)第一步清土在罐压桩施工完毕后立即将多余砼铲除;

(2)第二步在成桩后7天剔桩,避免了因桩身强度较大时剔桩困难;

(3)清土采用小型机械设备及人工开挖、运输,避免断桩及对地基土的扰动; (4)清土预留30cm人工清除,找平;

(5)清槽后人工截桩,钢钎沿径向楔入桩体,直至上部桩体断开,桩顶采用小钎修平;

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七、 CFG桩施工质量检验

施工质量验收标准见表1。 ①过程检测:

a.施工过程质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、桩顶标高及其质量和桩体试块抗压强度。

b.桩位允许偏差:0~50mm、桩身倾斜不大于1%、桩体有效直径不小于设计值。

表1 施工质量验收标准

1 水泥、粗细骨料的品种、规格、质量 2 混合料的坍落度 主3 混合料的强度 控4 桩的数量、布桩形式 项目 5 单桩投料量 6 桩的有效长度 7 桩身质量 一1 般2 项目 3 桩位(mm) 允许偏差 桩身垂直度 桩体有效长度 符合设计要求 90mm~120mm 见后附试验报告 5根,三角形布置间距1.8米 符合设计要求 22.65m、22.68m、22.57m、22.6m、22.65m 符合设计要求,见后附试验报告 30 0.5% ②施工后质量检测:施工结束,成桩28d后进行身完整性、土以及复合地基检测。 a. CFG桩身检测

成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一个台班做一组(3块)150mm×150mm×150mm的试块,标准养护,测定28d抗压强度。经检测,混凝土强度合格。

b.桩身完整性检测:采用低应变动力检测桩身的完整性。经检测,桩身完整性合格。

c.复合地基检测:采用单桩载荷试验检测复合地基承载力,静载试验要求达到桩的极限承载力。经检测,复合地基承载力达到设计要求。

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八、 试验总结

试桩记录具体情况如下:

成孔时间 序号 1 2 3 4 5 桩位编号 开始 试桩11-2 试桩11-4 试桩11-6 试桩11-8 试桩11-10 灌注时间 开始 9:28 10:54 11:58 12:36 13:20 终止 9:37 11:02 12:09 12:41 13:31 桩长(m) 备注 设计 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 终止 9:27 10:53 11:56 12:34 13:18 实际 22.65 22.68 22.57 22.6 22.65 9:20 10:45 11:50 12:28 13:12 通过在K0+850.83~K0+880.83段路基进行了5根CFG桩的试验,我们总结出以下数据:CFG桩的成孔速率为3m~4m/min;灌注速率为2m~3m/min,而且要保证均匀连续;设计配合比为:水泥:砂:碎石:水=317:719:1174:190;出厂坍落度控制在90~120㎜之间;这次试验验证了我们的施工工艺可行性、施工准备的可靠性、施工组织的合理性,为我们提供了有价值的技术参数,也为我们以后CFG桩的大规模施工积累了经验,提供了一个良好的铺垫。 后附:1、CFG桩低应变检测报告;

2、CFG桩复合地基载荷试验报告; 3、CFG桩材料检验报告及抗压强度报告。 4、CFG桩施工现场记录表

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