第34卷第1期 石 化 技 术 与 应 用 Petrochemical Technology&Application Vo1.34 No.1 2016年1月 Jan.2016 工业技术(58—6O) 苯乙烯产品中聚合物含量超标的原因分析及对策 成飞龙 ,黄剑锋 ,彭蓉 (1.中国石油兰州石化公司合成橡胶厂,甘肃兰州730060;2.中国石油兰州化工研究中心,甘肃兰州730060) 摘要:为解决中国石油兰州石化公司6万t/a苯乙烯装置苯乙烯产品中出现聚合物含量超标的问 题,对苯乙烯塔釜阻聚剂含量、填料的分离效率、提馏段分布器的分布性能发挥进行了分析,并提出了相 应对策。结果表明,通过增加返阻聚剂流程、更换250 Y波纹规整填料、精馏段和提馏段填料高度分别 增加了864 iflm,1 086 mm等改进措施,可解决该问题。改造后苯乙烯产品中聚合物含量为1—2 g/g,产 品优级品率达到100%。 关键词:苯乙烯;阻聚剂;减压精馏;分布器;抗堵性能 中图分类号:TQ 241.21 文献标志码:B 文章编号:1009—0045(2016)Ol一0058—03 苯乙烯是重要的有机化工原料,主要用于生 即脱氢液(苯乙烯质量分数约为60%),进入苯乙 烯初馏塔进行分馏后,塔釜物料(苯乙烯质量分 数为99.8%)进入苯乙烯精馏塔进行精制。的苯 乙烯精馏塔是减压孔板波纹规整填料塔,分布器 产苯乙烯系列树脂和丁苯橡胶。中国石油兰州 石化公司6万t/a苯乙烯装置采用美国鲁姆斯公 司技术,原料乙苯经过2段绝热负压反应器,在 脱氢催化剂的作用下生成脱氢液,再经过苯乙烯 采用重力槽式液体分布器,塔釜温度控制在85℃ 左右,具体流程如图1所示。 初馏塔和精馏塔后,制得苯乙烯产品。精馏是苯 乙烯生产的最后一道工序,直接影响着产品质 量。自2008年以来,苯乙烯精馏塔顶苯乙烯产品 中聚合物含量频繁超标,产品达不到优级品的要 求(聚合物含量不大于10 Ixg/g),影响到装置的 2产品中聚合物含量超标影响因素 - 在正常操作过程中,塔顶苯乙烯中聚合物含 量既与塔顶真空度、塔釜温度、塔顶温度、回流量 等工艺操作参数有关,也与苯乙烯精馏塔塔釜聚 合物含量、填料分离效率及提馏段分布器的分布 性能等因素有关。在日常操作过程中,严格按照 长周期运行。本工作对其影响因素进行分析并 提出相应对策,以期为其他装置提供借鉴。 1工艺流程简介 设定的工艺条件进行控制,可排除因工艺操作原 因造成的苯乙烯中聚合物超标。 2.1阻聚剂含量 苯乙烯精制过程采用双塔精馏的工艺流程, 苯乙烯精馏过程中的温度为85~117 oC,属 于苯乙烯单体发生自由基聚合反应速率较高的 脱氢液 温度范围u 。为防止苯乙烯聚合,必须向系统内 部加入阻聚剂(相当于终止剂),阻聚剂快速捕捉 自由基形成稳定的分子,进而抑制或减缓苯乙烯 的聚合速率。通过对苯乙烯初馏塔塔釜阻聚剂 环 管强制循环 收稿日期:2015—09—06;修回日期:2015—10一l2 作者简介:成飞龙(1979一),男,陕西渭南人,硕士,工程师 从事苯乙烯生产管理工作。已发表论文l6篇。 图1苯乙烯双塔精馏流程 第1期 成飞龙等.苯乙烯产品中聚合物含量超标的原因分析及对策 含量和聚合物含量分析发现,当苯乙烯初馏塔塔 式液体分布器。造成一级分布槽内栅格侧壁圆 釜阻聚剂含量低于850 txg/g时,聚合物含量高于 孑L被堵塞,二级分布槽内和填料表面无液体,提 6 000 p ̄g/g,此物料进入苯乙烯精馏塔,会造成苯 馏段填料层上液体分布不均匀。而上升气体从 乙烯产品中聚合物含量的波动。苯乙烯初馏塔 填料层液体分布较少的地方上升到塔顶,无法与 塔釜阻聚剂含量和聚合物含量的关系如图2 填料上的液体充分传质,最终导致塔顶产品中聚 所示 合物含量超出10 g/g质量控制指标。 3应对措施 ’ i 一 商 舵 。i ●铡抽霎∞i 3.1提高初馏塔塔釜阻聚剂含量 将苯乙烯精馏塔塔釜高阻聚剂含量的残液 (作为副产物处理,阻聚剂质量分数为9.6%)一 Ⅱ 疑 部分循环至苯乙烯初馏塔第2层填料上部,循环 量为80~120 kg/h,改造流程如图3所示。 样品编号 ●一阻聚剂含量;一一聚合物含量 图2苯乙烯初馏塔塔釜阻聚剂含量与聚合物含量的关系 脱氢液 因此,要严格控制苯乙烯初馏塔塔釜的阻聚 剂含量不低于850 Ixg/g。将精苯乙烯塔加料中 的聚合物含量控制在6 000 I-Lg/g以下,即可降低 进人精苯乙烯塔内的聚合物含量。 2.2填料分离效率 在长期使用过程中,苯乙烯精馏塔填料中的 环 铁锈、聚合物等杂质逐渐将填料的孔板和波纹堵 管强制循环 塞,导致该塔填料压差从3 kPa上升到7.8 kPa, 图3返阻聚剂流程改造流程 每层填料传质效率逐步下降,导致整个塔的分离 效率下降。而塔的填料高度并没有增加,塔的分 改造后,苯乙烯初馏塔塔釜阻聚剂含量由 离效率不够,所以塔顶产品中的聚合物含量发生 700 Izg/g提高至900 Ixg/g以上,苯乙烯初馏塔塔 超标。同时,该塔填料压差已超出工艺允许的最 釜聚合物含量相应地由大约6 500 p ̄g/g下降到 大压差(填料压差小于5 kPa),长期在较高压差 5 000 g/g以下。由于苯乙烯精馏塔釜的阻聚剂 下操作,易发生液泛,也会造成塔顶苯乙烯中聚 的质量分数从7%提高至9%,塔釜的聚合物的质 合物含量超标。 量分数由大约45%下降至37%以下。由于苯乙 2.3分布器分布性能 烯精馏塔加料和塔釜中聚合物的质量分数下降, 作为减压填料塔,苯乙烯精馏塔的加料分布 塔的分离要求降低,减少了阻聚剂的消耗。 器和回流液体分布器均采用重力槽式液体分布 3.2更换填料 器 。液体进入重力槽式液体分布器的一级分 由于填料分离效率下降,在检修过程中将精 布槽内部,靠静压能从一级分布槽底部的栅格外 苯乙烯塔填料全部更新为250 Y波纹规整填料。 侧壁圆孔压入二级分布槽内,并靠自身重力从 为保证苯乙烯精馏塔的分离效率,提高操作弹性, 二级分布槽侧壁的圆孔流至填料上,进行汽液相 在理论计算的基础上,精馏段和提馏段分别增加了 传质传热。 4层和5层填料,填料高度相应增加了864 mm, 苯乙烯精馏塔塔加料中含有聚合物、催化剂 1 086 mm。改造后,塔的填料压差为2.5 kPa,塔顶 粉尘颗粒及铁锈 。虽然将加料过滤器的数目 苯乙烯产品中聚合物含量控制在3 I.zg/g以下,苯 由20增加到40,但依然有杂质进入到重力式槽 乙烯质量达到优级品的质量标准。 ·60· 石化技术与应用 第34卷 3.3 改善分布器分布性能 锯齿形溢流槽和提高开孔高度,解决了因分布器 堵塞而影响分布效果问题。 d.通过一系列的技术改造,苯乙烯精馏塔的 清理检修周期从每年2次延长至每2年1次,苯 乙烯产品优级品率达到100%,具备了长周期、高 增设锯齿形溢流槽 在一级分布器中增没 锯齿形溢流槽,使催化剂粉尘沉积在溢流槽底部 (具有较大储存空间),避免直接流人一级分布 器,防止了溢流孔堵塞。 增加开孔高度根据以往堵塞情况,底部沉 负荷运行的条件。 积物高度一般为20~25 mm,而原设计未考虑介 质中杂质的沉积情况,侧面开孔高度为20 因此,在新的分布器中将侧面开孔高度增加至 参考文献: [1]张建.苯乙烯精馏阻聚剂性能分析及阻聚措施[J].化工进 33 mm,有效防止杂质沉积而引起的溢流孔堵塞, 展,2014,33(1):312—316. ■ 也解决了流体对排液孔冲击形成的液流扰动。 [2]杜玉萍,张吕鸿,姜斌,等.槽式液体分布器预分布管的均匀 性分析[J].化工机械,2005,32(6):362—365. 4 结论 [3]接程,窦华中,成飞龙.乙苯脱氢制苯乙烯催化剂活性影响因 a.将苯乙烯精馏塔釜高阻聚剂含量的残液 素分析及对策[J].甘肃科技,2014,30(11):52—54. 部分循环用至苯乙烯初馏塔第2层填料上部,提 高了苯乙烯初馏塔釜阻聚剂含量,降低了苯乙烯 相关文献链接: 精馏塔加料中聚合物含量。 [1]高梦薇,周天竹.采用浊度法测定采出液中聚合物的含量 b.将苯乙烯精馏塔填料全部更新为250 Y波 [J].化工管理,2015(7):179. [2]王梦远.浅谈乙炔提浓装置中聚合物含量的控制[J].天然气 纹规整填料,在理论计算的基础上,将精馏段填 化工:C1化学与化工,2010,35(4):59—61. 料高度和提馏段填料高度分别增加了864 mm, [3]陈海东,董建芳积分球光电浊度仪法测定苯乙烯中聚合物 1 086 mm,保证塔的分离效率,提高塔的操作 含量[J].上海化工,2005,30(3):17—20. 弹性。 [4]陈海东,董建芳.光电浊度仪法测定苯乙烯中聚合物含量 c.通过对苯乙烯精馏塔加料口分布器增设 [J].高桥石化,2005,20(2):44—48. Reasons analysis and countermeasures for overproof polymer content in styrene product CHENG Fei—long ,HUANG Jian—feng ,PENG Rong (1.Synthetic Rubber Plant of Lanzhou Petrochemical Company,PetroChina,Lanzhou 730060,China; 2.Lanzhou Petrochemical Research Center,PetroChina,Lanzhou 730060,China) Abstract:In order to solve the problem of over inhibitor,changing the original packing for 250 Y proof polymer content occurred in the 60 kt/a sty— corrugated one,heightening the packing heights of rene unit of Lanzhou Petrochemical Company,Pet— rectifying section and stripping section to 864 mm, roChina,the influence factors were analyzed,inclu— 1 086 mm respectively and SO on.After revamping, ding content of polymerization inhibitor at the bottom the polymer content of in styrene product was 1— of styrene primary tower,separation efficiency of 2 p ̄g/g and the rate of high——grade product of sty·- packing,distribution performance of stripping section rene reached 100%. distributor,and the corresponding measures were put Key words:styrene;polymerization inhibitor;vae— forward.The results showed that the problem was uum distillation;distributor;anti—clogging perform— solved by increasing the process of polymerization an