附件1 编号:
科学技术进步奖申请表
专 业 类 别:机 械
项目名称:工作起止时间:
负责单位:山西焦煤集团公司西山机电总厂
主要协作单位:
申请奖励等级:
申 请 单 位 (盖章)
报出日期: 2005
Q-140/85*700型千斤顶制造工艺设计 年 1 月至 2005 年6 月
批准奖励等级:
申请单位负责人 (盖章) 年 11 月 20 日 技 术 中 心 制
2005
一、 项目简介 Q-140/85*700型千斤顶,是用于ZZ5200型液压支架推移的千斤顶, 由于它在高压油作用下工作 ,技术要求高,制造难度较大,为成功研制该项产品,我们做了大量设计工作,制定了合理的工艺。 油缸由缸体、活塞、活塞杆、导向套、缸盖等组成,其中缸体是主要的工作件和支承件,缸体毛坯一般使用无缝钢管,且长径比大于10。这种长径比大,精度高的深孔,要应用特殊的加工方法才能达到。为此我们进行了广泛的调研,设计出了整套制造工艺,首先在缸筒两端加工30°的高精度锥面,然后车中心架位、车导向底孔、车缸口、镗孔等工序合理安排。解决了缸体的基准定位、加工余量控制,减少工件切削变形等工艺技术难题,保证了加工质量。活塞杆制做采用小直径毛坯,连接部经锻造成形加工,不仅保证了加工质量,而且节约材料19%。对于其它零件,我们设计的工艺是装夹一次完成内外圆加工,很好地保证了同轴度要求,并且节约了装夹工时,提高了生产效率;工艺定额符合实际。 工艺经生产实际验证,完全可行、可靠,制造的油缸符合Q/MTZ379-87《矿用液压支架千斤顶通用技术条件》要求。 每套千斤顶产值3000余元,可为支架制造及修理进行配套,每年产值 约100万元。填补了我厂的制造空白,可节约大量外购资金。设计的制造工艺科学合理,每年可节省材料5212kg,价值约2万元,生产效率较常规方法提高百分之四十,社会、经济效益可观。
二、主要创新点 1、 解决了缸体的基准定位、加工余量控制,减少工件切削变形等工艺技术难题,保证了加工质量。 2、 活塞杆制做采用小直径毛坯,连接部经锻造成形加工,节约材料19%。 3、导向套、缸盖等零件装夹一次完成内外圆加工,很好地保证了同轴度
要求,并且节约了装夹工时,提高了生产效率。 三、社会、经济效益 1、每套千斤顶产值3000余元,可为支架制造及修理进行配套,每年产值 约100万元。 2、填补了我厂的制造空白,可节约大量外购资金。 3、设计的制造工艺科学合理,每年可节省材料5212kg,价值约2万元,生产效率较常规方法提高百分之四十。 四、应用情况及措施 工艺经生产实际验证,完全可行、可靠,制造的油缸符合Q/MTZ379-87《矿用液压支架千斤顶通用技术条件》要求,至今已制造完成千斤顶100多套。 - 2 -
五、主要受奖人员情况表 姓 名 性别 年龄 职务、职称 工作单位 参加本项目的时间 对本项目在 技术上的贡献情况 填报受奖人员时,要根据对本项目的贡献大小按顺序依次填写 说 明
以往获奖情况 附件目录 附《Q-140/85*700型千斤顶制造工艺设计》材料 一份 推荐单位主管领导意见 (盖章) 年 月 日 - 4 -
评审意见 评审组长: 年 月 日 评审委员会意见 年 月 日
200 年科技成果项目汇总表
申报单位: 序号 专业 项目名称 项目简介 项目 创经济 投资额 效益 合作单位 (万元) (万元) 项目 负责人 机2 械 Q-140/85*700型千斤顶制造工艺设计 Q-140/85*700型千斤顶由缸体、活塞、活塞杆、导向套、缸盖等组成,其中缸体是主要的工作件和支承件,缸体长径比大,精度高,要应用特殊的加工方法才能达到。为此我们进行了广泛的调研,设计出了整套制造工艺,解决了缸体的基准定位、加工余量控制,减少工件切削变形等工艺技术难题,保证了加工质量。活塞杆制做采用小直径毛坯,连接部经锻造成形加工,不仅保证了加工质量,而且节约材料19%。对于其它零件,我们设计了装夹一次完成内外圆加工工艺,很好地保证了同轴度要求,并且节约了装夹工时,提高了生产效率,取得了很好的经济、技术效果。 年产值0 100万元 赵晓明 6
Q-140/85×700型千斤顶制造工艺设计
Q-140/85×700型千斤顶,是用于ZZ5200型液压支架推移的千斤顶, 由于它在高压油作用下工作 ,技术要求高,制造难度较大,为成功研制该项产品,我们做了大量设计工作,制定了合理的工艺,取得了很好的经济和技术效果。
油缸由缸体、活塞、活塞杆、导向套、缸盖等组成,其中缸体是主要的工作件和支承件,缸体毛坯一般使用无缝钢管,内孔的尺寸精度为IT6级,粗糙度Ra为0.4μm,且长径比大于10。这种长径比大,精度高的深孔,要应用特殊的加工方法才能达到。为此我们进行了广泛的调研,按照我厂现有的生产条件设计出了整套制造工艺。首先在缸筒两端加工出30°的高精度锥面,以达到较高的定心精度,而且使工件不产生径向变形。然后车2个中心架位,用以支承工件重量及定位。为使镗刀顺利进入镗削,车一段导向底孔,由于加工余量的不均匀,需要设计控制粗、精镗削的余量,设计采用在同一台深孔加工机床上粗、精镗和滚压,工件一次安装完成加工,保证了精度。最后车缸口。各工序合理安排,解决了缸体的基准定位、加工余量控制,减少工件切削变形等工艺技术难题,保证了加工质量。活塞杆制做采用小直径圆钢毛坯,连接部经锻造成形加工,不仅保证了加工质量,而且节约材料19%。对于其它零件,我们设计的工艺是装夹一次完成内外圆加工,很好地保证了同轴度要求,并且节约了装夹工时,提高
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了生产效率;工艺定额符合实际。
工艺经生产实际验证,完全可行、可靠,制造的油缸符合Q/MTZ379-87《矿用液压支架千斤顶通用技术条件》要求。 每套千斤顶产值3000余元,可为支架制造及修理进行配套,每年产值约100万元。该产品填补了我厂的制造空白,可节约大量外购资金。设计的制造工艺科学合理,每批制造产品可节省材料5212kg,价值约2万元,生产效率较常规方法提高百分之四十,充分利用了我厂的现有设备,以小投入创造了高效益,社会、经济效果显著。
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