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装置·设备 2石油化r鹄蚀与防护 0 0【 S(2)·5· 连续重整装置预处理系统腐蚀原因分析 倪秀杰宋洪建杨秀峰 金陵石化南京炼油厂研究院(江苏省南京市210033) 摘要:简述了连续重整装置腐蚀特征,指出硫和氯离子含量高是产生腐蚀的主要原因,采取脱氯、注缓蚀 剂、注中和剂和注水等措施可使腐蚀减缓。 关键词:连续重整腐蚀脱氯缓蚀剂中和剂注水 南京炼油厂连续重整装置预处理系统包括预 不均匀坑蚀及沟槽状腐蚀(坑深1~2mm);D102分 液罐内部破沫网腐蚀断碎,黑色腐蚀垢物厚达1~ 2rm ̄n;Dl04回流罐存在红色炙杂黑色垢物(垢厚2 分馏和预加氢两部分,1998年9月前装置原设计 流程为原料先经过预分馏塔进行切割,切除轻组 分,然后进行预加氢。此间腐蚀集中发生在预分馏 部分。9月后,装置进行了全馏分加氢工艺改造, 即原料先经预加氢再进行预分馏,改造后预分馏部 分的腐蚀得到了缓解,腐蚀部位却转移到预加氢部 分,因而腐蚀一直未得到很好控制,影响着装置正 常的生产。下文就该装置腐蚀问题及防护措施进 行分析和探讨。 1腐蚀概况 3nun),经分析垢物主要是带有磁性的 (FeO. 03)。 2腐蚀结垢物及水样中腐蚀介质分析 2.1原料硫、氯含量及回流罐13101水样分析 连续重整装置原料分析硫含揖一般在200~ 600t ̄g/g,氯含量10~20t ̄g/g。DIO1回流罐1998年 2月10日水样分析:pH值6.03,H2571. f g/g,CI一 2.8 /g。 自1997年开工后的半年里,由于预分馏系统 出现腐蚀堵塞问题,曾被迫停工两次进行处理。检 查中发现主要是后冷器E103/1,2壳层堵塞,管束 外表面被黑色片状和粉粒状垢物覆盖,腐蚀减薄严 重。1998年9月装置进行了全馏分加氢改造。改 造后预分馏部分的腐蚀有所减轻,预加氢部分腐蚀 较原先明显加重,决定在汽提塔C102顶部挥发线 上注油溶性缓蚀剂WS一1。然而,I1月3日后玲 器El05腐蚀穿孔;l1月10日预加氢部分换热器 El04至空冷A102之间的管线(直角弯头部位)出 现爆管事故,检查发现腐蚀部位呈连片蜂窝状的坑 2.2垢物成分分析 1998年2月停工时,从不同部位采取垢样进 行成分分析,结果见表1 表1垢样分析结果 成分 10 3/ % 壳 ̄z? 103/i 蚀,管壁剩余厚度仅3—4mm;12月8日空冷A102 发生泄漏,是由管板接合处腐蚀减薄引起的。另外 E104/e f在工艺改造后曾投用两台18—8不锈钢 换热器,运行一周后就发现腐蚀开裂。至此,预加 氢部分腐蚀逐渐暴露并日趋严重。 1999年4月份装置检修期间腐蚀调查发现 El07严重腐蚀减薄;D101回流罐内壁存在大片状 黑色腐蚀垢物(垢厚达3~5ram),罐下部存在连片 2.3工艺改造后的水样分析 工艺改造后,于l998年9月中旬在汽提塔 C102塔顶挥发线上注入WS一1缓蚀剂,注人浓度 为l0 g/g(相对塔顶流出量) 采集D101、D104水 样,分析水中的pH值、 s、总Ee离子、氯离子俞 量,分析数据见表2。 维普资讯 http://www.cqvip.com
石f自化工腐蚀与防护 第j8卷 表2工艺改造后水样分析结果,t ̄g/g 博翌 斟 ”嚣 日期— 壁垒竖 一— 竖坐 DH值 s c【一pH值 HzS 6 47 5 48 6 62 l号 ¨" 5【4 6 2l ¨俩”体竹船 4 5 " 6 30 ;! 3嘴 5 6 43 2 6。 6 82 Ⅲ m m 3 69 6.72 3 22 6.91 3 14 注:1998年9月份分析 果 弹 蜘 懈m懈 3腐蚀原因分析 %Ⅲ 州椭 啪州 3.1预分馏部分腐蚀原因分析 ㈣ ㈣础 w m m 原工艺预分馏在前时,连续重整进料中硫含量 高达200tsg,/g以上,主要以活性硫的形式存在;氯 离子含量达10~20t ̄g/g,但主要以有机物形式存 在,腐蚀性较小。从工艺上了解到从换热器EIO1 到后冷器El03这段温度在IO0 ̄C上下,正处在露 点范围内,从而形成了H2S+H2O腐蚀体系。从表 1中看出垢物Fe、s含量较大,说明主要是硫腐蚀。 其腐蚀机理是湿 s与碳钢反应生成疏松的Ires, 在物流的冲击下FeS易带到下游后冷器形成黑色 垢物沉积,这是预分馏部分腐蚀的主要原因 而 DIOI罐处在低温部位,底部积水,自身腐蚀也较严 重。 3.2预加氢部分腐蚀原因分析 装置改造后,预加氢在前,进料中非烃化台物 和其它杂质中非活性硫、氯、氮与氢可以发生脱硫、 脱氮、脱金属、脱氧、脱氯等反应,而生成 S、HC1、 NH3、H2O等腐蚀介质,其主要反应为: f1)脱硫反应 硫醇、硫醚、环状硫化物、噻吩、苯并噻吩都能 发生脱硫反应,例如: 硫醚加氢 RSR’+2n2=RH+R。H+H2S 噻吩加氢 c4H4S+4H2=c4Hl0+ S (2)脱氯反应c5HIfcl+H2=C5Hl2+HC1 (3)脱氮反应 吡啶加氢 c N+5H2=c5Hl,+NH3 (4)脱氧反应 苯酚加氢 c6H5OH+ =c6}I6+ O 从上述反应可知加氢生成的腐蚀介质H'S、 HC1、NHhH2O含量大大高于进料中带来的硫、氯 等腐蚀物含量,从表2 D104罐水样看出口H值偏 低,硫含量在200gg/g左右、氯含量在500f,g/g左 右,有时甚至更高可以说明这一点。这样使预加氢 部分形成极强的HCI+ S+NH3+ O腐蚀体系 其腐蚀机理是在酸性环境下,对碳钢设备形成极强 的腐蚀,即(1) 直接与HC1反应生成} ̄clz腐蚀 设备;(2)it2S与Fe反应生成的FeS膜却很快地叉 被HC1破坏,形成对碳钢连续破坏的过程;(3)HC[ 与NH1反应生成氯化铵盐又形成垢下腐蚀 以上 是造成空冷AIO'2、后冷器El05穿孔和El07腐蚀 的主要原因,也是预加氢部分产生腐蚀的主要原 因。另外,前文所说的爆管事故不仅因为上述原 困,还与弯头有关。有弯头部位易引起湍流冲刷冲 蚀作用,加速FeS膜的剥落,使腐蚀层层深入,直至 爆管。高含量氯是造成El04/e.f不锈钢l8—8应 力腐蚀开裂的原因。罐内堆积的腐蚀垢物既有本 身腐蚀产物又有上游冲带下来的腐蚀物。腐蚀的 主要反应式如下: +2HC1=瞄l2+H2 +H2s=Fe.S+ N +HCI=N地a FeS+2HC1=H2S+FeCl2 4腐蚀防护措施及效果 工艺改造后,预分馏处在系统后面,经过 D102、D104二次田水,大多数腐蚀介质随水切除。 腐蚀介质在物料中含量较小,从表2的D101罐看 出口H值升至6以下,铁离子含量较低,表明预分馏 部分腐蚀已明显减缓。从表2中DIN看出,预加 氢部分腐蚀介质含量较大, 值很低,因而系统腐 蚀转向这部分,为此防护措施是着重解决预加氢部 分腐蚀。有效降低或脱除氯、硫等腐蚀介质是关 键。 4.1增加脱氯工艺 在物料经R101加氢后增加脱氧罐,利用脱氯 剂自身化学吸附将气态HC1脱除。增加脱氧工艺 后,测算物料中总氧含量降到1.1t.,.g/g以下,油中 氯含量降到0.7t.,g/g以下。脱氯后采集水样分析 结果见表3。从表3中看出D102、Dl04罐水样中 氯逐渐降低,比较表2与表3可看出DIN.罐pH值 已升到8—9,总铁降到5or,g,/g以下,说明脱氯有一 定的防腐蚀效果。但1999年4月检修时对El04/ e.f试压出现泄漏,并结有铵盐,从表3巾D104罐 也看出水样中 s含量偏大,说明仅仅采取脱氯措 施是不够的,还需采取其它配套措施,以便从根本 上控制氯、硫等介质的腐蚀。 (下转第38页) 维普资讯 http://www.cqvip.com
石油化工腐蚀与防护 第18卷 图4第22周期空冷器处理量c、热负荷Q、环境温度1"o的变化趋菇 应用试验表明,NL一101阻垢分散剂的阻垢性能良 6结论 好,完全可以替代该系统所使用的进口药剂。 参考文献 1 c】 B c.Oil Gas J.1996,94(5):81 2罗玉忠石油化工,1999,28(4):270 3刘国样等石油琼制与化工,1999,3O(6):6 对金陵石化公司炼油厂加氢裂化装置高压空 冷器的结垢物进行了剖析,结果表明该系统结垢物 主要由稠环芳烃组成,该物质在设备表面沉积,并 逐渐缩合、聚合而高分子化。针对该系统的结垢原 因,研制出了相适应的NL一101阻垢分散剂。工业 (收稿日期:2OOO一08—07) (上接第6页) 表3脱氯后水样分析结果 4.2注缓蚀剂、中和剂 注入2% 3%水量,用来降低腐蚀介质浓度,冲洗 在E104/e.f前注缓蚀剂、中和剂,在汽提塔 C102挥发线上继续注缓蚀剂、中和剂,主要是除去 s等酸性物,抑制硫腐蚀。缓蚀剂注7~lOt ̄g, 铵盐,防止垢下腐蚀和减缓露点腐蚀。 4.4工艺改造 在局部管线腐蚀较严重处或弯头处,可扩大管 径,降低物料流速,以减缓酸性腐蚀物的冲刷。尽 量避免管线走向弯曲,减少湍流冲蚀。这部分管线 可采取定期测厚,监测腐蚀变化情况。 (收稿日期200O一08—07) 中和剂注2~4/zg/g(采用NALCO/EXXON公司 EC1010A和EC1008A药剂)。 4.3注水 在E104/e.f前、注缓蚀剂后,与注中和剂一同