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低产、低能气井措施挖潜研究

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维普资讯 http://www.cqvip.com 140 内蒙古石油4L_r- 2006年第2期 低产、低能气井措施挖潜研究 韩丽霞,王淑燕,李艳梅,李秀朋,王建伟 (中原油田采油三厂) 摘 要:该文章对低产、低能气井措施挖潜进行大担探索,提出了低产、低能气井的挖潜措施.拓宽 了天然气开发思路。 关键词:工艺;降回压;射孔;排液采气 l 引进多项新工艺,增强工艺增产能力 1.4低能、积液气井的排液采气工艺逐渐走向成熟 针对气田地质特征、气井生产特点。积极进行措 在积液气井的排液方面,我们针对不同的情况, 施工艺的研究,以院校结合的方式,在气井增产工艺 采取不同的方式进行排液,一是针对低产低能、积液 上大胆摸索。主要应用了超正压射孔、4 套管、降回 以轻油为主的气井,主要采取无阻放喷的方式进行 压采气、排液采气等技术.取得了明显的增气效果。 排液,如卫11—34等井,年度无阻放喷25井次。累 累计增产1378.99×10 ITI 。 计增产412.54×10 m3。 1 1 优选射孔工艺,确保气井措施增产 二是针对有一定能量、积液以水为主的气井。主 自2003年以来在气井射孔方面推广应用燃气 要采取加泡排剂的方式进行排液,如卫2—89井等 式超正压射孔技术15井次,该技术能够增加射孔深 井,今年泡排10井次,累计增产115.29×10 m 。 度,并在孔眼附近产生1米左右的裂缝,可以{肖除钻 三是针对积液严重,放喷加药无效,采取液氮气 井污染带的影响,改善近井地带渗流条件,应用后取 举排液,如卫11—36井作业时掏空管柱下到2350 得了较好的增产效果。 米。补孔后套压7.4MPa,地层压力9.35MPa,采取 1.2应用4 套管延迟固井技术 了液氮气举,使其恢复正常生产,日产气量1.2× 2003年对卫60井应用4”套管延迟固井技术进 104n13,累计增产12.58×10 m 。 .行修复,该井原为沙四段注水井,严重套破。钻遇沙 2取得的效果及经济效益分析 三下4—6,气层28.8米/12层,控制天然气储量 通过以上对低产、低能气井措施挖潜研究。见到 1500×10 m ,1994年因450~2000米多处套破关 了显著的增产效果,全年累计增气2720.27× 井,今年对该井进行大修,下4 套管2739米,4月13 10 ln ,创效益1360.135万元,总的投入产出比为1 日投产采气,初期套压18.5MPa,油压18.0MPa,日 :7.72。 产气2.0×10 m ,年累计增气237.53×10 m 。 3对低产、低能气井措施挖潜工作的认识与建议 1.3推广应用降回压采气工艺 ①加强气藏地质构造认识,进一步摸清天然气 对低压气井采用压缩机增压输气成为老井稳产 储量动用及分布状况,为天然气挖潜打下基础。 的重要措施,今年新上压缩机3台。增加产能14.1 ②随着老井产能递减加快,加上积液的影响,稳 ×10 ITI /d,新卫127措施前长关井,5月份采取增 产难度增大,明年应继续加大天然气措施投入,扭转 压输气措施后恢复生产,井口压力1.2MPa,日产气 任务紧张的局面。 3.0×104m3,已累计增产气量106×10 m3;今年共 ③继续摸索低能、积液井生产规律,引进先进的 ・实旎低压气井降回压采气13井次.累计增产1081. 排液工艺.保证老井的稳产。 5960×104m3。 收稿日期:2006一O1一O6 

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