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2006年第5期 内蒙古石油4L_r- 129 低产、低能气井措施挖潜研究 韩丽霞,王淑燕,李艳梅,李秀朋,王建伟 (中原油田采油三厂) 摘 要:该文章对低产、低能气井措施挖潜进行大担探索,提出了低产、低能气井的挖潜措施,拓宽 了天然气开发思路。 关键词:工艺;降回压;射孔;排液采气 1 引进多项新212艺,增强212艺增产能力 针对气田地质特征、气井生产特点,积极进行措 施工艺的研究,以院校结合的方式,在气井增产工艺 上大胆摸索。主要应用了超正压射孑L、4 套管、降回 压采气、排液采气等技术,取得了明显的增气效果。 累计增产1378.99×10‘m 。 1.1优选射孔工艺,确保气井措施增产 1.4低能、积液气井的排液采气工艺逐渐走向成熟 在积液气井的排液方面,我们针对不同的情况, 采取不同的方式进行排液,一是针对低产低能、积液 以轻油为主的气井,主要采取无阻放喷的方式进行 排液,如卫11—34等井,年度无阻放喷25井次,累 计增产412.54×1O‘m 。 自2003年以来在气井射孔方面推广应用燃气 式超正压射孑L技术15井次,该技术能够增加射孑L深 度,并在孑L眼附近产生1米左右的裂缝,可以消除钻 井污染带的影响,改善近井地带渗流条件,应用后取 得了较好的增产效果。 1.2应用4 套管延迟固井技术 二是针对有一定能量、积液以水为主的气井,主 要采取加泡排剂的方式进行排液,如卫2—89井等 井,今年泡排1O 井次,累计增产115.29×10‘m 。 三是针对积液严重,放喷加药无效,采取液氮气 举排液,如卫11—36井作业时掏空管柱下到2350 米,补孑L后套压7.4MPa,地层压力9.35MPa,采取 了液氮气举,使其恢复正常生产,日产气量1.2× 1O‘m ,累计增产12.58×1O‘m 。 2003年对卫60井应用4 套管延迟固井技术进 行修复,该井原为沙四段注水井,严重套破,钻遇沙 三下 一,气层28.8米/12层,控制天然气储量1500 ×10 m ,1994年因450~2000米多处套破关井,今 年对该井进行大修,下4 套管2739米,4月13日投 产采气,初期套压18.5MPa,油压18.OMPa,日产气 2取得的效果及经济效益分析 通过以上对低产、低能气井措施挖潜研究,见到 了显著的增产效果,全年累计增气2720.27× 10 m ,创效益1360.135万元,总的投入产出比为1 :7.72。 2.0×10 m ,年累计增气237.53×10 m 1.3 推广应用降回压采气工艺 3对低产、低能气井措施挖潜-r'fg的认识与建议 ①加强气藏地质构造认识,进一步摸清天然气 储量动用及分布状况,为天然气挖潜打下基础。 对低压气井采用压缩机增压输气成为老井稳产 的重要措施,今年新上压缩机3台,增加产能14.1 ×10 m。/d,新卫127措施前长关井,5月份采取增 压输气措施后恢复生产,井口压力1.2MPa,日产气 3.0×10 m ,已累计增产气量106×10 m。;今年共实 施低压气井降回压采气13井次,累计增产1081. 5960×10 m 。 ②随着老井产能递减加快,加上积液的影响,稳 产难度增大,明年应继续加大天然气措施投入,扭转 任务紧张的局面。 ⑧继续摸索低能、积液井生产规律,引进先进的 排液工艺,保证老井的稳产。 垢效果非常明显。 该阻垢剂在现场应用时,可以通过接药盘管加 入或定期挤入生产井地层。 结论与建议 ①二氧化碳驱结垢主要是无机化合物的二次沉 淀,主要有硫酸盐垢和碳酸盐垢。 ②注二氧化碳导致的结垢问题是由于温度与压 力变化变化的结果,压力降低和温度升高是结垢的 最直接原因。 ③结垢的预防主要有磁法防垢和电法防垢两种 方式。 ④阻垢剂筛选试验表明阻垢剂的最佳使用浓度 为O.02~0.05 ,阻垢效果非常明显。 [参考文献] [1] 李士伦,张正卿,冉新权等.注气提高石油采收 率技术EM].成都:四川科学技术出版社, 2001. [2] FI小托马斯.混相驱开发油田EM].王福松 (译).北京:石油工业出版社,1989. [3] 杨承志,岳清山,沈平平.混相驱提高采收率 EM].北京:石油工业出版社,1993. 收稿日期:2oo6一O4~O6